目前河北靈達公司共有2臺日處理生活垃圾500噸/日的循環(huán)流化床垃圾焚燒鍋爐,2臺500噸/日爐排爐垃圾爐(3.4號爐)以及新建1臺750噸/日(超負(fù)荷820噸/日)爐排爐(5號爐)。此次華星東方的技術(shù)團隊對2臺500噸爐排爐垃圾爐的煙氣系統(tǒng)進行了拆除重建,將原流化床煙氣工藝改造為旋轉(zhuǎn)噴霧工藝。同時,在2臺500噸爐排爐邊上新建了新上一臺750噸/日爐排爐垃圾爐,適應(yīng)運行820噸/日處理量。
針對3.4號爐的技改,屬于室內(nèi)施工,起吊高度受限,華星東方團隊采取了BIM設(shè)計模式,在工廠將煙氣凈化系統(tǒng)拆成模塊運輸?shù)浆F(xiàn)場后進行片狀吊裝和安裝,克服了場地小,鍋爐確保生產(chǎn)不間斷,需要切換運行造成工期短的困難。
在同行都認(rèn)為工期和施工困難的情況下,華星東方的技術(shù)團隊啃下了這塊硬骨頭,并將系統(tǒng)逐一建設(shè)完畢并投入使用。
而新建的5號爐,則為目前國內(nèi)垃圾爐行業(yè)最大的半干法反應(yīng)塔,其直徑達12米,除塵器多達12個灰斗亦為國內(nèi)最大,上箱體采購不銹鋼制造,鋼架采用螺栓連接。為了保證工程順利進行,華星東方采用了BIM模式對整個煙氣凈化系統(tǒng)進行設(shè)計、制造和建設(shè),該系統(tǒng)同時從無錫、泰州、蘇州3個工廠發(fā)貨,確保業(yè)主及時投產(chǎn)。
此外,該項目嘗試在爐排爐工況下,運用旋轉(zhuǎn)噴霧煙氣凈化工藝的情況下采用的氣力輸送工藝進行飛灰輸送,該工藝曾在國內(nèi)晉江項目使用,但最終未能實現(xiàn)設(shè)計目的而拆除。此次,采用這一工藝也是華星東方的一次大膽嘗試,在積累晉江項目失敗和常州項目成功的經(jīng)驗基礎(chǔ)上的又一次嘗試。
目前,華星東方的相關(guān)技術(shù)團隊仍在現(xiàn)場緊張地看護運行中,通過此次工程華星東方技術(shù)團隊將進一步積累相關(guān)工程經(jīng)驗,提高工程服務(wù)水平。