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    布袋除塵器及管中管技術在京豐三熱的應用——吳志強觀點
    2016.11.29
        摘要:布袋除塵器+管中管氣力輸送技術用來收集和處理火力發(fā)電廠鍋爐飛灰在國內(nèi)尚處于探索階段,本文詳細介紹了大唐環(huán)境科技工程有限公司在京豐熱電#7爐(100MW)改造中使用的美國Ets布袋收塵技術和自主研發(fā)的管中管氣力輸送技術,并希望能對國內(nèi)小型機組的除塵器改造起到借鑒作用。

        關鍵詞:布袋除塵器;管中管;氣力輸送


        1、概述

        北京京豐熱電有限公司位于北京市豐臺區(qū)長辛店云崗地區(qū),屬于區(qū)域供熱電廠,總裝機容量為150MW。#6機組為50MW機組于1991年12月投產(chǎn),配有高壓、自燃循環(huán)、平衡通風、燃煤固態(tài)排渣汽包鍋爐,#7機組為100MW機組于1994年12月投產(chǎn)配有高壓、自燃循環(huán)、平衡通風、燃煤固態(tài)排渣汽包鍋爐,#7爐配蘭州電力修造廠雙室三電場靜電除塵器(每電場4個灰斗),控制設備由福建龍凈生產(chǎn)。電除塵器灰斗出口分為干灰側和水灰側,干灰側經(jīng)電動給料機、空氣斜槽、QPB2.5型倉泵、DN125/DN150管道進入灰?guī)?,每電?個灰斗經(jīng)斜槽集中后分別使用1臺QPB2.5倉泵,一電場使用1根輸灰管道,二、三電場并聯(lián)合用1根輸灰管道,灰管沿程每隔20米設一吹堵點;水灰側經(jīng)電動給料機、箱式?jīng)_灰器進入灰漿池。本次工程范圍為#7爐電除塵器及干灰輸送系統(tǒng)改造。

        2、原有系統(tǒng)存在的問題

        2.1由于煤種變化較大,鍋爐煙氣經(jīng)靜電除塵器后排放不能達標。

        2.2干灰輸送出力不夠、管道磨損嚴重、堵管發(fā)生頻繁。


        3、改造系統(tǒng)主要特點及設計參數(shù)

        3.1布袋除塵器

        布袋除塵器設計引進美國ETS公司技術,充分利用原來的靜電除塵器本體結構,灰斗、框架基本不變,煙氣過濾采用外濾式長袋中壓脈沖噴吹技術、可實現(xiàn)在線清灰、離線檢修。整套布袋除塵器系統(tǒng)由3個子系統(tǒng)構成:布袋除塵器本體、清灰系統(tǒng)、除塵器保護系統(tǒng)(包括:噴水降溫系統(tǒng)、預噴涂系統(tǒng))。


        3.1.1布袋除塵器本體

        除塵器改造完全利用原有雙室三電場電除塵器鋼框架、箱體、灰斗及進出口煙道。煙氣由空預器出口出來后,分為二路煙道,進入除塵器的兩個除塵室。除塵器進風方式為平進平出,保留原電除塵器進口煙箱內(nèi)孔板,內(nèi)部增設倒傾角導流均布板,使進入除塵單元的煙氣二次分布和大顆粒預脫除,導流均布板的形式、尺寸,經(jīng)CFD(計算機流場設計)模擬實驗,優(yōu)化驗證及美國Ets/boldeco公司三十多年的設計與實踐經(jīng)驗,保證除塵器氣流組織均布。除塵器凈煙氣室采用步入式凈氣室結構型式,凈氣室高4.3米,便于濾袋、袋籠的更換、維修。

        3.1.2清灰系統(tǒng)

        清灰氣源由新增空壓機提供,氣源品質(zhì)要求達到儀控用氣標準。

        布袋除塵器清灰控制模式主要有三種方式:自動控制、控制室手動控制、就地手動控制。

        自動控制:自動控制采用壓差(定阻)、定時和綜合控制方式,壓差檢測點分別設置在每路除塵器的進出口處。當達到設定的壓差值時或時間周期時,除塵器各室依次進行清灰,清灰程序的執(zhí)行由主控柜(PLC)自動控制。定時控制按照設定好的時間和周期進行清灰工序;采用定阻控制,當除塵器差壓達到設定值時,開始清灰工序,依次完成所有倉室的清灰工作,如果一次清灰后除塵器阻力仍然高于設定值,清灰繼續(xù)進行,并延時發(fā)出報警,如果在清灰過程中,除塵器阻力降低到設定值以下,清灰工序在完成一個周期后停止,直到除塵器阻力超過設定值,開始又一次清灰工序;綜合模式采用時間和定阻相結合的形式,在一個設定的壓差范圍內(nèi),清灰頻率與壓差成等比的關系,越接近壓差的下線,清灰次數(shù)越慢,越接近壓差的上限,清灰次數(shù)越快。自動控制模式下,整個系統(tǒng)的運行控制采用邏輯閉鎖控制,在此模式下操作人員不需參與操作。

        控制室手動控制:此操作模式下,系統(tǒng)具備自動控制模式的特點,但是在此模式下,操作人員需要參與控制,在操作程序上依然受到邏輯閉鎖的控制。也就是說在這種控制模式下,人、機共同參與控制,每一步操作PLC會自動檢查邏輯關系,發(fā)現(xiàn)邏輯錯誤后系統(tǒng)發(fā)出警告性提示,這種控制模式避免了因操作人員誤操作引起的故障或事故,并設置操作權限。此模式不作為正常工作時使用,只是在調(diào)試時和設備維修或排除故障時使用。

        就地手動控制:此工作模式下,系統(tǒng)之間沒有連鎖,不進行邏輯檢查,只能在就地對單個設備進行操作,因此不受邏輯閉鎖的控制。這種模式主要用于設備檢修和調(diào)試時使用。

        3.1.3除塵器保護系統(tǒng)

        除塵器保護系統(tǒng)分為兩種:預噴涂系統(tǒng)和噴水降溫系統(tǒng)。

        預噴涂系統(tǒng)主要用于鍋爐點火燃油時,為了避免油煙粘袋損壞濾袋,通過事先預涂灰的措施來對濾袋進行安全防護,通常情況下,鍋爐低負荷穩(wěn)燃時,煙氣中已含粉塵,采用緩慢清灰,對濾袋不會造成傷害,不需要特殊的防護措施;為了防止鍋爐煙氣溫度過高損壞慮袋,在鍋爐煙氣出口及除塵器進口前各安裝3套溫度傳感器,檢測并顯示兩處煙氣溫度,溫度信號傳送至PLC,并由PLC對溫度值進行邏輯判斷,當溫度過高時自動開啟噴水降溫系統(tǒng),高壓水和高壓空氣在噴嘴內(nèi)腔混合,以霧裝形態(tài)噴出,在煙道內(nèi)迅速蒸發(fā),從而達到降低溫度的目的,噴水量和空氣量隨溫度變化的頻率而自動變化。


        3.1.4除塵器主要設計參數(shù)

    項                 目

    單位

    數(shù)     據(jù)

    處理煙氣量

    m3/h

    730000~760000

    —入口溫度

    正常運行125-165,短期190

    —入口粉塵濃度

    g/dNm3

    40

    出口粉塵濃度

    mg/Nm3

    ≤30

    設備運行阻力

    Pa

    ≤1500

    —設計效率

    99.925

    —保證效率

    ≥99.925

    —每臺除塵器室數(shù)

    2

    —過濾面積

    m2/

    12660

    —過濾速度

    m/min

    0.96~1.0

     

    —濾袋材質(zhì)


    PPS+P84

    —濾布紡織工藝


    針刺氈

    —濾袋規(guī)格

    mm

    φ150x8000

    —濾袋允許連續(xù)使用溫度

    ≤180

    —濾袋允許最高使用溫度及年允許時間

    ℃/h

    190/30

    —濾袋允許破損率(30000小時)

    5

    --噴吹氣源壓力

    MPa

    0.25-0.5

    --氣源品質(zhì)


    無油、無水、無塵壓縮空氣

    --機械開閥時間

    sec

    0.1

    --耗氣量

    m3/min

    21


        3.1.5布袋除塵器的主要特點

        1)  氣流分布均勻,設備阻力低

        入口采用原電除塵器的進氣煙箱,并保留原有的氣流均布多孔板,在三層均流板作用下均勻進風,使進風口流速緩慢的柔和的降低,為粉塵進入過濾式室做準備,較灰斗進氣的傳統(tǒng)除塵器有更通暢的煙程,結構阻力低;在除塵器前部設置多葉形導流裝置,多葉形導流裝置通過計算機軟件模擬調(diào)整進行設計,使除塵器內(nèi)部煙氣流場分布合理,使進入除塵器的煙氣煙氣低速向濾袋束周邊四周擴散,最大限度降低了煙氣的紊流,及對濾袋的沖刷、磨損,同時有效避免粉塵二次揚塵,實現(xiàn)煙氣的二次分配和大顆粒粉塵的預脫除,減少濾袋負荷,延長濾袋使用壽命;除塵室內(nèi)部空間大,煙氣流速較低,利于大顆粒粉塵的預沉降,降低濾袋的粉塵負荷。

        2)   運行靈活,檢修方便

        大凈煙氣室,檢修、換袋方便。當對某一除塵室需要檢修維護時,只需關閉該室的進口煙道擋板門、提升閥,切斷煙氣通道,含塵煙氣被隔絕。檢修人員打開該除塵室的檢修門,凈煙氣室通風冷卻后,人員即可進入室內(nèi)對設備檢修維護。

        3)  漏風率低

        4)  抗磨抗高溫濾料

        濾料采用PPS+P84,具有耐酸、耐磨和抗高溫的特點。

        5)  新型的袋籠

        袋籠采用承插式可拆裝袋籠,袋籠堅實,并可延伸,換袋、維修方便,袋籠長8米,分為上、下兩節(jié),相互間有簡單的鎖扣裝置,拆卸、組裝和運輸都十分方便。

        6)  先進的控制模式

       采用自動控制、控制室控制和就地控制三種方式,結合PID的調(diào)節(jié)模式,可以適應各種工況下在線清灰。

       3.2干灰輸送

        電廠原有灰斗下灰閥、三通、給料機、進料閥和部分斜槽、倉泵磨損嚴重,干灰改造將下灰閥、三通、進料閥和給料機予以全部更換,倉泵、斜槽更換1套,并對其余2套予以更改,倉泵、斜槽透氣管道仍利用原有管道。進料閥采用國產(chǎn)圓頂閥,透氣閥采用陶瓷雙閘板閘閥。輸送管系統(tǒng)采用管中管密相氣力輸送系統(tǒng)。

        3.2.1干灰輸送系統(tǒng)的布置與設備結構

        鍋爐尾部飛灰經(jīng)布袋除塵器收集后均勻的分布在除塵器灰斗內(nèi),按其結構將其分為3組,每組4個灰斗,共12個灰斗,每組的4個灰斗通過空氣斜槽集中并配1臺2.5m3倉泵,共3臺倉泵,3臺倉泵通過1根管道串連輸送至遠方灰?guī)欤洳贾萌鐖D一。





    圖一 除塵器下灰管布置簡圖

        輸送管道采用管中管,其結構如圖二所示,由大小2根管道組成,小管套在大管的內(nèi)部并固定在大管頂部,在小管下方每隔一定距離開有旁路缺口,缺口內(nèi)鑲嵌阻尼孔板。正常輸送時管道內(nèi)部呈層流輸送的狀態(tài),上層極少顆粒懸浮在空氣中,呈稀相輸送,大量顆粒沉積在管道的下部,呈密相輸送。由于低速輸送引起大管中灰的堆積,造成大管截面減小,阻力增大,迫使大量空氣進入小管,并從下游開口噴出,形成強烈的湍動氣流,從而撓動飛灰,并將其切割吹散,這種方式不斷的反復循環(huán),推動飛灰向前移動,從而達到低速輸送而不堵管的目的。如果管道的某處發(fā)生堵管,則在該段灰柱上游的空氣被迫流經(jīng)小管而向下游運動,當在某一開口處出現(xiàn)了空氣壓力大于移動灰柱所需要的壓力狀態(tài),于是空氣就從該開口處噴出將灰柱分割,形成長度較短的灰柱加以輸送并逐漸將其吹散而恢復正常輸送狀態(tài)。




        3.2.2干灰輸送設計主要參數(shù)

    輸送當量距離

    450

    提升高度

    25

    設計出力

    32.4

    倉泵數(shù)量

    3

    倉泵容積

    2.5

    輸送管道口徑

    φ168x6/φ194x6.5

    輸送氣量

    13.9


        3.2.3干灰輸送系統(tǒng)的運行


        干灰輸送系統(tǒng)通過PLC設定的程序自動控制,通過CRT監(jiān)視操作,整個系統(tǒng)在程序控制下自動啟動、運行和停止,無需人員干預。系統(tǒng)主要分進料和輸送兩個部分,進料時進料閥和透氣閥門開,通過時間或料位計來控制裝料的多少,輸送時進氣閥門和混灰氣閥門開,并可根據(jù)空氣管道上壓力變送器的設定值來調(diào)節(jié)灰管的輸送壓力。

    運行中,曾出現(xiàn)過在輸送過程中強制關閉輸送氣源的情況,30分鐘后重新給氣,系統(tǒng)仍能自動運行的。還出現(xiàn)過由于操作失誤系統(tǒng)剛開始輸送不久,強制停運系統(tǒng),再將發(fā)送罐裝滿灰進行輸送的情況,不需人為干預,系統(tǒng)仍能夠正常運行。


        3.2.4管中管的主要特點

    l 

    應用范圍


    è   

    受距離限制較其他系統(tǒng)小,特別適合于長距離輸送


    è   

    受出力限制較其他系統(tǒng)小,特別適合于大出力


    è   

    可流化的物料,特別適合于磨損性的物料

    l 

    系統(tǒng)特點


    è   

    不需要再使用額外氣源


    è   

    紊流輸送


    è   

    形成料段最大


    è   

    輸送速度低


    è   

    自行穩(wěn)定/調(diào)節(jié)系統(tǒng)

    l 

    優(yōu)點


    è   

    由于輸送速度低,因而磨損小


    è   

    能耗低


    è   

    低過濾面積


    è   

    耐磨件使用壽命長


    è   

    出現(xiàn)斷電事故后,可以在輸送管中具有物料情況下重新啟動


    è   

    維護工作量小


        4、系統(tǒng)運行中所出現(xiàn)的問題


        4.1調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)除塵器甲、乙兩側壓差值偏差較大,甲側為1000Pa時,乙側僅為400Pa,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)為爐后風機門開度大小不一樣造成的。

        

         4.2運行7天后,因省煤器水管爆裂停爐后,打開人孔門在除塵器氣室觀察發(fā)現(xiàn)除塵器頂部、兩壁及噴吹空氣母管接口處銹蝕嚴重,分析原因主要是為了趕工期,頂部保溫尚未做完就投運系統(tǒng),造成大量水蒸氣冷凝,其次壓縮空氣的后處理選擇不當是造成母管接口銹蝕的主要原因。

       

         4.3第三組倉泵透氣管堵管嚴重,通常運行24小時后透氣管就完全堵死。分析原因主要因為透氣管與斜槽透氣管相連,斜槽透氣管與煙道相連,而此管道斜度不夠(30度),后把斜槽與倉泵透氣管 引至電除塵灰斗,角度為90度,堵管問題得到解決。