關(guān)鍵詞:布袋除塵器;管中管;氣力輸送
2.2干灰輸送出力不夠、管道磨損嚴(yán)重、堵管發(fā)生頻繁。
布袋除塵器設(shè)計引進美國ETS公司技術(shù),充分利用原來的靜電除塵器本體結(jié)構(gòu),灰斗、框架基本不變,煙氣過濾采用外濾式長袋中壓脈沖噴吹技術(shù)、可實現(xiàn)在線清灰、離線檢修。整套布袋除塵器系統(tǒng)由3個子系統(tǒng)構(gòu)成:布袋除塵器本體、清灰系統(tǒng)、除塵器保護系統(tǒng)(包括:噴水降溫系統(tǒng)、預(yù)噴涂系統(tǒng))。
預(yù)噴涂系統(tǒng)主要用于鍋爐點火燃油時,為了避免油煙粘袋損壞濾袋,通過事先預(yù)涂灰的措施來對濾袋進行安全防護,通常情況下,鍋爐低負荷穩(wěn)燃時,煙氣中已含粉塵,采用緩慢清灰,對濾袋不會造成傷害,不需要特殊的防護措施;為了防止鍋爐煙氣溫度過高損壞慮袋,在鍋爐煙氣出口及除塵器進口前各安裝3套溫度傳感器,檢測并顯示兩處煙氣溫度,溫度信號傳送至PLC,并由PLC對溫度值進行邏輯判斷,當(dāng)溫度過高時自動開啟噴水降溫系統(tǒng),高壓水和高壓空氣在噴嘴內(nèi)腔混合,以霧裝形態(tài)噴出,在煙道內(nèi)迅速蒸發(fā),從而達到降低溫度的目的,噴水量和空氣量隨溫度變化的頻率而自動變化。
3.1.4除塵器主要設(shè)計參數(shù)
項 目 |
單位 |
數(shù) 據(jù) |
處理煙氣量 |
m3/h |
730000~760000 |
—入口溫度 |
℃ |
正常運行125-165,短期190 |
—入口粉塵濃度 |
g/dNm3 |
40 |
出口粉塵濃度 |
mg/Nm3 |
≤30 |
設(shè)備運行阻力 |
Pa |
≤1500 |
—設(shè)計效率 |
% |
99.925 |
—保證效率 |
% |
≥99.925 |
—每臺除塵器室數(shù) |
個 |
2 |
—過濾面積 |
m2/臺 |
12660 |
—過濾速度 |
m/min |
0.96~1.0
|
—濾袋材質(zhì) |
|
PPS+P84 |
—濾布紡織工藝 |
|
針刺氈 |
—濾袋規(guī)格 |
mm |
φ150x8000 |
—濾袋允許連續(xù)使用溫度 |
℃ |
≤180 |
—濾袋允許最高使用溫度及年允許時間 |
℃/h |
190/30 |
—濾袋允許破損率(30000小時) |
% |
5 |
--噴吹氣源壓力 |
MPa |
0.25-0.5 |
--氣源品質(zhì) |
|
無油、無水、無塵壓縮空氣 |
--機械開閥時間 |
sec |
0.1 |
--耗氣量 |
m3/min |
21 |
3.1.5布袋除塵器的主要特點
1) 氣流分布均勻,設(shè)備阻力低
入口采用原電除塵器的進氣煙箱,并保留原有的氣流均布多孔板,在三層均流板作用下均勻進風(fēng),使進風(fēng)口流速緩慢的柔和的降低,為粉塵進入過濾式室做準(zhǔn)備,較灰斗進氣的傳統(tǒng)除塵器有更通暢的煙程,結(jié)構(gòu)阻力低;在除塵器前部設(shè)置多葉形導(dǎo)流裝置,多葉形導(dǎo)流裝置通過計算機軟件模擬調(diào)整進行設(shè)計,使除塵器內(nèi)部煙氣流場分布合理,使進入除塵器的煙氣煙氣低速向濾袋束周邊四周擴散,最大限度降低了煙氣的紊流,及對濾袋的沖刷、磨損,同時有效避免粉塵二次揚塵,實現(xiàn)煙氣的二次分配和大顆粒粉塵的預(yù)脫除,減少濾袋負荷,延長濾袋使用壽命;除塵室內(nèi)部空間大,煙氣流速較低,利于大顆粒粉塵的預(yù)沉降,降低濾袋的粉塵負荷。
2) 運行靈活,檢修方便
大凈煙氣室,檢修、換袋方便。當(dāng)對某一除塵室需要檢修維護時,只需關(guān)閉該室的進口煙道擋板門、提升閥,切斷煙氣通道,含塵煙氣被隔絕。檢修人員打開該除塵室的檢修門,凈煙氣室通風(fēng)冷卻后,人員即可進入室內(nèi)對設(shè)備檢修維護。
3) 漏風(fēng)率低
4) 抗磨抗高溫濾料
濾料采用PPS+P84,具有耐酸、耐磨和抗高溫的特點。
5) 新型的袋籠
袋籠采用承插式可拆裝袋籠,袋籠堅實,并可延伸,換袋、維修方便,袋籠長8米,分為上、下兩節(jié),相互間有簡單的鎖扣裝置,拆卸、組裝和運輸都十分方便。
6) 先進的控制模式
采用自動控制、控制室控制和就地控制三種方式,結(jié)合PID的調(diào)節(jié)模式,可以適應(yīng)各種工況下在線清灰。
3.2干灰輸送
電廠原有灰斗下灰閥、三通、給料機、進料閥和部分斜槽、倉泵磨損嚴(yán)重,干灰改造將下灰閥、三通、進料閥和給料機予以全部更換,倉泵、斜槽更換1套,并對其余2套予以更改,倉泵、斜槽透氣管道仍利用原有管道。進料閥采用國產(chǎn)圓頂閥,透氣閥采用陶瓷雙閘板閘閥。輸送管系統(tǒng)采用管中管密相氣力輸送系統(tǒng)。
3.2.1干灰輸送系統(tǒng)的布置與設(shè)備結(jié)構(gòu)
鍋爐尾部飛灰經(jīng)布袋除塵器收集后均勻的分布在除塵器灰斗內(nèi),按其結(jié)構(gòu)將其分為3組,每組4個灰斗,共12個灰斗,每組的4個灰斗通過空氣斜槽集中并配1臺2.5m3倉泵,共3臺倉泵,3臺倉泵通過1根管道串連輸送至遠方灰?guī)?,其布置如圖一。
3.2.2干灰輸送設(shè)計主要參數(shù)
輸送當(dāng)量距離 |
450米 |
提升高度 |
25 |
設(shè)計出力 |
32.4 |
倉泵數(shù)量 |
3 |
倉泵容積 |
2.5 |
輸送管道口徑 |
φ168x6/φ194x6.5 |
輸送氣量 |
13.9 |
3.2.3干灰輸送系統(tǒng)的運行
干灰輸送系統(tǒng)通過PLC設(shè)定的程序自動控制,通過CRT監(jiān)視操作,整個系統(tǒng)在程序控制下自動啟動、運行和停止,無需人員干預(yù)。系統(tǒng)主要分進料和輸送兩個部分,進料時進料閥和透氣閥門開,通過時間或料位計來控制裝料的多少,輸送時進氣閥門和混灰氣閥門開,并可根據(jù)空氣管道上壓力變送器的設(shè)定值來調(diào)節(jié)灰管的輸送壓力。
運行中,曾出現(xiàn)過在輸送過程中強制關(guān)閉輸送氣源的情況,30分鐘后重新給氣,系統(tǒng)仍能自動運行的。還出現(xiàn)過由于操作失誤系統(tǒng)剛開始輸送不久,強制停運系統(tǒng),再將發(fā)送罐裝滿灰進行輸送的情況,不需人為干預(yù),系統(tǒng)仍能夠正常運行。
3.2.4管中管的主要特點
l |
應(yīng)用范圍 |
|
|
è |
受距離限制較其他系統(tǒng)小,特別適合于長距離輸送 |
|
è |
受出力限制較其他系統(tǒng)小,特別適合于大出力 |
|
è |
可流化的物料,特別適合于磨損性的物料 |
l |
系統(tǒng)特點 |
|
|
è |
不需要再使用額外氣源 |
|
è |
紊流輸送 |
|
è |
形成料段最大 |
|
è |
輸送速度低 |
|
è |
自行穩(wěn)定/調(diào)節(jié)系統(tǒng) |
l |
優(yōu)點 |
|
|
è |
由于輸送速度低,因而磨損小 |
|
è |
能耗低 |
|
è |
低過濾面積 |
|
è |
耐磨件使用壽命長 |
|
è |
出現(xiàn)斷電事故后,可以在輸送管中具有物料情況下重新啟動 |
|
è |
維護工作量小 |
4、系統(tǒng)運行中所出現(xiàn)的問題
4.1調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)除塵器甲、乙兩側(cè)壓差值偏差較大,甲側(cè)為1000Pa時,乙側(cè)僅為400Pa,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)為爐后風(fēng)機門開度大小不一樣造成的。
4.2運行7天后,因省煤器水管爆裂停爐后,打開人孔門在除塵器氣室觀察發(fā)現(xiàn)除塵器頂部、兩壁及噴吹空氣母管接口處銹蝕嚴(yán)重,分析原因主要是為了趕工期,頂部保溫尚未做完就投運系統(tǒng),造成大量水蒸氣冷凝,其次壓縮空氣的后處理選擇不當(dāng)是造成母管接口銹蝕的主要原因。
4.3第三組倉泵透氣管堵管嚴(yán)重,通常運行24小時后透氣管就完全堵死。分析原因主要因為透氣管與斜槽透氣管相連,斜槽透氣管與煙道相連,而此管道斜度不夠(30度),后把斜槽與倉泵透氣管 引至電除塵灰斗,角度為90度,堵管問題得到解決。